說說長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵設(shè)備在鋅揮發(fā)窯的應(yīng)用和長袋低壓脈沖袋式除塵設(shè)備在燒結(jié)廠的應(yīng)用。
長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵設(shè)備在鋅揮發(fā)窯的應(yīng)用
1、現(xiàn)狀及原因淺析
1.1現(xiàn)狀
在有色冶煉行業(yè),除塵設(shè)備不僅僅是一個環(huán)保設(shè)備,更重要的是一個生產(chǎn)設(shè)備,因此,要求除塵效率越高,性能越穩(wěn)定可靠越好。
袋式除塵設(shè)備作為一類干法除塵設(shè)施,在該行業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)普遍,其中應(yīng)用較多的一種是反吹風(fēng)袋式除塵設(shè)備。通常,投運(yùn)初期情況尚可,但不久就都程度不一地出現(xiàn)了許多問題。zui為突出的就是除塵設(shè)備運(yùn)行阻損普遍高于設(shè)計值,直接影響了系統(tǒng)的排煙效果。由于反吹風(fēng)清灰強(qiáng)度小,三通切換閥又往往因多種原因而失靈,導(dǎo)致清灰效果差,且粉塵再吸附現(xiàn)象嚴(yán)重,漸漸地濾袋內(nèi)表面粉塵層越積越厚,除塵設(shè)備阻損愈來愈高,有的除塵設(shè)備甚至因此而陷入了癱瘓狀態(tài),嚴(yán)重地制約了冶煉生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
1.2原因淺析
反吹清灰型的袋式除塵設(shè)備阻損由兩部分組成,即機(jī)械阻損和濾袋阻損。機(jī)械阻損(又稱除塵設(shè)備結(jié)構(gòu)阻損),是除塵設(shè)備進(jìn)氣管、箱體入口、濾袋花板、箱體出口,排氣管、換向閥等局部阻損之和,在系統(tǒng)正常運(yùn)行后,機(jī)械阻損變化不大,并且可經(jīng)計算得出。濾袋阻損是濾料本身阻損與附著在濾料上的粉塵層阻損之和,一般情況下,濾料本身阻損可忽略不計,故濾袋阻損實(shí)際上可視為粉塵層阻損。影響濾袋阻損的因素非常復(fù)雜,它和濾布類別、過濾風(fēng)速、粉塵濃度、粉塵特性、煙氣特性、清灰方式以及設(shè)計參數(shù)、制作安裝質(zhì)量和運(yùn)行管理等密切相關(guān)。
我們知道,有色冶煉行業(yè)的粉塵大部分系化學(xué)方式形成,具有塵粒細(xì),粘附力強(qiáng)的特點(diǎn),并且煙氣的含塵濃度一般較高,前目
前所采用的反吹清灰型或機(jī)械振打清灰型的布袋除塵設(shè)備都屬于弱清灰類型,主要依靠濾袋的形變所造成的屈曲和扭曲作用來抖落粉
塵。由于力量小,濾袋形變速度慢,故每次反吹清灰時不易將濾袋內(nèi)表面的粘細(xì)粉塵層*破壞并抖落。因此,難以達(dá)到較好的清灰效果,時間一長,袋式除塵設(shè)備運(yùn)行阻損也就必然出現(xiàn)居高不下的現(xiàn)象。在這種情況下,*的解決辦法就是尋求一種快速強(qiáng)力的清灰機(jī)構(gòu)來代替現(xiàn)有的反吹風(fēng)或振打清灰機(jī)構(gòu)。
2、長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵設(shè)備技術(shù)的主要性能參數(shù)及特點(diǎn)
長袋低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)屬新一代脈沖袋式除塵技術(shù),它克服了高壓(傳統(tǒng))脈沖袋式除塵技術(shù)的諸多缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)是:(1)濾袋短,在煙氣量大的場合便失去了占地少的優(yōu)點(diǎn);(2)噴吹清灰壓力高,能耗大,不能利用管網(wǎng)壓氣;(3)電磁脈沖閥數(shù)量多,膜片質(zhì)量差,維護(hù)工作量大;(4)換袋不方便,勞動強(qiáng)度大,易造成二次污染。
在全面克服缺點(diǎn)的同時,新一代脈沖保持了傳統(tǒng)脈沖過濾速度高、結(jié)構(gòu)緊湊、鋼耗低、投資省的優(yōu)點(diǎn),其優(yōu)良的性能受到許多
國家的重視,在工業(yè)行業(yè)普遍應(yīng)用。
鵬鶴環(huán)保的長袋低壓快速脈沖袋式除塵設(shè)備技術(shù)己有十年歷史,由于其除塵濾袋長、噴吹清灰壓力低,運(yùn)行能耗少、脈沖閥數(shù)量少且工作可靠,換袋方便、重量輕,投資省、占地小等優(yōu)點(diǎn),受到用戶的歡迎,已經(jīng)或正在為電爐煉鋼、高爐煤氣凈化,煤粉制備和噴吹、瀝青混凝土生產(chǎn)、炭黑,建材、耐火、化工、鋁電解等領(lǐng)域所采用,被列為國家環(huán)保*實(shí)用技術(shù)項(xiàng)目,并被國家科委列為*科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目。
長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)又是上述技術(shù)的改進(jìn)型。它將上箱體分隔成若干倉室,每室有數(shù)排濾袋,各室出口設(shè)停風(fēng)
閥,在閥門關(guān)閉狀態(tài)下,該室的脈沖閥依次逐個噴吹,實(shí)現(xiàn)非過濾狀態(tài)下清灰。除塵設(shè)備其它部位未作改變,這樣,不同位置的濾袋之間容易保持清灰強(qiáng)度的均衡,而且清灰效果不過份依賴停風(fēng)閥的嚴(yán)密程度。既消除了過濾和清獲同時進(jìn)行時粉塵再吸附的現(xiàn)象,又進(jìn)一步降低了噴吹壓力和運(yùn)行能耗,還可在不停產(chǎn)的情況下逐室進(jìn)行檢修。
2.1主要性能參數(shù)
噴吹清灰壓力:0.15~0.2mpa
噴吹周期:定壓差或定時(可調(diào))
脈沖寬度:60~85ms
脈沖閥每個閥次耗氣量:<0.207m3
單閥處理面積:~34m2
入口含塵濃度:~80g/m3
除塵效率:>99.8%
濾袋規(guī)格:(φ120)6000~8000mm
處理能力:1×104~110×104m3/h
2.2主要性能特點(diǎn)
(1)清灰強(qiáng)度大。由于低壓脈沖閥結(jié)構(gòu)簡單,自身阻力小,因而較小的工作壓力便可產(chǎn)生強(qiáng)烈的清灰力度。
(2)濾袋長。由于清灰效果好,故濾袋長度相當(dāng)于傳統(tǒng)(高壓)脈沖的3~4倍。
(3)過濾風(fēng)速高。在同等工況條件下是反吹風(fēng)型的2~4倍,因而同等過濾面積下處理能力大。
(4)脈沖閥壽命長。閥體結(jié)構(gòu)為雙薄膜片結(jié)構(gòu),節(jié)流通道和卸壓通道分開設(shè)置,噴吹壓力低,膜片不易損壞,所以脈沖閥壽命長。
(5)維修工作量小。由于脈沖閥處理能力大,因而閥數(shù)少,在同等條件下只及傳統(tǒng)脈沖閥數(shù)量的1/6。
(6)換袋方便。更換濾袋時人處于花板上部凈氣箱,與灰塵不接觸,操作條件好。
(7)自動化程度高。清灰,卸灰、溫度、壓差、流量及氣動設(shè)備運(yùn)行狀況均為自動監(jiān)測、顯示、警報和操作。
(8)重量輕、投資省、造價低。在同等工況條件下與反吹風(fēng)除塵設(shè)備相比,占地面積節(jié)約57%,重量減少54%,造價降低40%~50%,運(yùn)行能耗減少10%~15%。
3、長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)在鋅揮發(fā)窯的推廣應(yīng)用
某冶煉廠鋅揮發(fā)窯老系統(tǒng)有三臺規(guī)格、產(chǎn)量相同的揮發(fā)窯(亦稱回轉(zhuǎn)窯),每臺窯原各配置一臺大布袋除塵設(shè)備,其清灰方式均采用壓氣振打加反吹風(fēng)。
3.1改造前狀況
原除塵系統(tǒng)投產(chǎn)于70年代初,投運(yùn)初期,情況尚可,但不久就出現(xiàn)壓氣振打機(jī)械失靈,反吹風(fēng)三通閥開關(guān)不到位,導(dǎo)致過濾與反吹同時在箱室中進(jìn)行,粉塵再吸附現(xiàn)象嚴(yán)重。又由于實(shí)際過濾風(fēng)速是設(shè)計值的兩倍多,于是除塵設(shè)備阻力愈來愈大,窯尾負(fù)壓愈
來愈小,嚴(yán)重制約了冶煉生產(chǎn)的正常進(jìn)行。在這種情況下,很早就干脆廢除了反吹、振打清灰系統(tǒng),*靠人工逐一拉各箱室檢修門反吸大氣對濾袋進(jìn)行沖擊清灰至今,這種方式不僅勞動強(qiáng)度大,而且還帶來了一連串的危害和損失。
(1)除塵設(shè)備漏風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)負(fù)荷加大,無功能耗增加。
由于每箱室僅靠檢修門附近的濾袋能受到反吸風(fēng)沖擊。故造成箱室內(nèi)除塵布袋清灰不均勻,不*,所以每隔30min就要巡回拉一次門。如此頻繁的拉門已使各檢修訂破壞嚴(yán)重,關(guān)閉不嚴(yán),大量漏風(fēng)。據(jù)測試除塵設(shè)備箱室漏風(fēng)率超過50%,致使風(fēng)機(jī)的無功能耗太大增加。
(2)窯尾負(fù)壓不夠,氧化鋅(zno)流失嚴(yán)重。
由于漏風(fēng)嚴(yán)重,造成系統(tǒng)負(fù)壓短路,窯尾經(jīng)常呈現(xiàn)微正壓狀態(tài),使得每天至少有1.2~1.5tzno從窯尾冒掉,每年若按260天
工作日計算,損失的zno就達(dá)312~390t,折合人民幣80~106萬元。不僅如此,還嚴(yán)重污染了現(xiàn)場環(huán)境。
(3)布袋損壞嚴(yán)重。
由于大量冷風(fēng)進(jìn)入箱室,使得箱室進(jìn)出口溫降達(dá)100~120℃,箱室中煙氣溫度往往低于露點(diǎn)溫度以下,造成濾袋板結(jié),致使本來就非常弱的清灰動力變得更加無濟(jì)于事,繼而造成濾袋透氣性更差,阻損更高,如此往復(fù)形成惡性循環(huán)。另外,煙氣中所含的硫氧化物及氟等成分在露點(diǎn)以下對濾袋也產(chǎn)生了較強(qiáng)的腐蝕性,加速了濾袋的損壞。又由于除塵設(shè)備靠風(fēng)機(jī)較近,負(fù)壓較高,故漏入箱室的風(fēng)速較高,力度較強(qiáng),檢修門附近的濾袋撕裂損壞嚴(yán)重,往往使得每噸氧化鋅0.1條濾袋的指標(biāo)突破到0.18~0.2條,按一天產(chǎn)40tzno且每年按260天計算,則布袋損失為1872~2080條,折幣15~17萬元。
(4)由于濾袋破損頻繁嚴(yán)重,使得煙囪外排煙氣中zno濃度*高達(dá)400~500mg/m3,若外排的煙氣量按85000m3/h(測試值)計算,則每年(260天)因此而損失的zno達(dá)212~265t,折幣57~72萬元。
由此可見,一臺揮發(fā)窯一年因zno流失、布袋損壞等所造成的經(jīng)濟(jì)損失約為157~195萬元,這其中還未計入風(fēng)機(jī)的無功能耗。不僅如此,還嚴(yán)重惡化了崗位及周圍環(huán)境,危害了工人身體健康。
3.2改造的具體方案
針對上述情況,泊頭市鵬鶴環(huán)保機(jī)械有限公司對三臺除塵設(shè)備中狀況zui差的2#窯除塵設(shè)備進(jìn)行了改造,其具體方案為:
(1)改造原12個箱室中的8個箱室;
(2)拆除壓氣振打及反吹風(fēng)系統(tǒng);
(3)拆除濾袋吊掛裝置及下花板;
(4)在原箱室上部增設(shè)上箱室,上箱室頂部設(shè)開啟式頂蓋及氣動噴吹裝置,中部設(shè)噴吹管,下部設(shè)濾袋花扳,花板下部(即原箱室)懸掛濾袋及其支撐骨架。
(5)在各中箱室煙氣進(jìn)口處設(shè)置擋板,各上箱室煙氣出口處設(shè)氣動停風(fēng)閥。
(6)建立一套壓氣生產(chǎn)及輸送系統(tǒng)(也可利用廠管網(wǎng)壓氣),及除塵設(shè)備自動運(yùn)行微電腦控制柜一臺。
改造后的除塵設(shè)備所有技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到并部分超過了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
5.5改造后的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益
(1)改造后的除塵設(shè)備通過投運(yùn)以來的連續(xù)生產(chǎn)考驗(yàn)及技術(shù)參數(shù)的測試結(jié)果證明,該技術(shù)運(yùn)用于氧化鋅收塵,在技術(shù)上是*的、適用的,而且運(yùn)行也是可靠的。
(2)由于設(shè)備阻力小,漏風(fēng)少,窯尾負(fù)壓得以保證,捕塵效果好,消除了窯尾大量冒煙(zno流失)現(xiàn)象,濾袋無一破損,排放濃度低,故氧化鋅產(chǎn)量顯著增加,據(jù)統(tǒng)計每天較改造前多回收3~4t氧化鋅,由此產(chǎn)生的年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)200萬元以上。此外,風(fēng)機(jī)的電耗也大為降低。其一次投入的改造費(fèi)用僅半年左右就可收回。
(3)由于自動化程度高,故障少,維修量小,工人勞動強(qiáng)度及操作條件大大減輕和改善,而且現(xiàn)場環(huán)境已大為改觀,深受當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門和崗位工人的*。
(4)由于利舊部分較多,故投資少,周期短,見效怏。同時,在不增加原有箱室的情況下,改造后的處理能力可提高一倍以上,完滿足擴(kuò)大生產(chǎn)能力的需要。
4、結(jié)束語
從某種程度而言,人們在選用袋式除塵設(shè)備時,所關(guān)注的焦點(diǎn)是獲得好的清灰效果,從而保持較低的設(shè)備阻力和除塵系統(tǒng)良好的
煙氣捕集能力。在長袋停風(fēng)低壓快速脈沖袋式除塵技術(shù)的諸多優(yōu)點(diǎn)中,zui突出之點(diǎn)在于具有強(qiáng)大的清獲能力,能可靠地達(dá)到選用者
預(yù)期的清灰效果及設(shè)備阻力。因而受到越來越普遍的重視,推廣速度逐年增加,應(yīng)用領(lǐng)域也在迅速擴(kuò)大。
長袋低壓脈沖袋式除塵設(shè)備在燒結(jié)廠的應(yīng)用
除塵設(shè)備的粉塵來源
因四燒距煉鐵廠路途遙遠(yuǎn),燒結(jié)成品礦及返礦全靠若干條膠帶運(yùn)輸機(jī)輸送。成品礦及返礦粉料在卸料、受料等轉(zhuǎn)運(yùn)過程中,因存在落差,在物料沖擊及正壓作用下,會揚(yáng)起大量粉塵,在四周彌漫。
2.2粉塵性質(zhì)
通過對燒結(jié)粉塵的取樣分析,粉塵成分及粉塵粒徑分布情況分別見表1和表2。
2.3粉塵的危害
據(jù)測算,四燒外圍轉(zhuǎn)運(yùn)站每個轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)每輸送1t燒結(jié)礦大約產(chǎn)生2.5~3.1kg粉塵,煙氣含塵濃度平均為6~8g/m3。由于各轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)施較多,轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)比較集中,原除塵器清灰機(jī)構(gòu)失靈,使濾袋被粉塵堵死,除塵器好比一個閥門將抽風(fēng)系統(tǒng)關(guān)閉,使得煙塵在十幾平方米的空間彌漫,并迅速向四周擴(kuò)散。大量粉塵外逸不僅使設(shè)備處于惡劣環(huán)境之中,縮短使用周期,而且造成崗位和周邊環(huán)境污染,危害職工身體健康。同時,每年外排幾十噸粉塵不能回收,造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失。
3、402號、407號轉(zhuǎn)運(yùn)站的污染治理
3.1原除塵設(shè)備存在的問題
402號轉(zhuǎn)運(yùn)站共有燒302皮帶機(jī)頭、返306皮帶機(jī)頭、燒303皮帶機(jī)尾和返307皮帶機(jī)尾4個塵源點(diǎn);407號轉(zhuǎn)運(yùn)站共有燒305皮帶機(jī)頭、返303皮帶機(jī)頭、燒307皮帶機(jī)尾、燒305皮帶機(jī)尾和返303皮帶機(jī)尾5個塵源點(diǎn)。402號、407號轉(zhuǎn)運(yùn)站原各選用一臺cbf/9-ⅰ型和一臺nbf/14-ⅳ型旁插扁袋除塵器;407號轉(zhuǎn)運(yùn)站燒307機(jī)尾含塵氣體則直接由一臺簡易袋式除塵器凈化處理,但該除塵器早已癱瘓,起不到任何凈化作用。原旁插扁袋除塵器由于設(shè)計選型制造等因素影響,投運(yùn)以來使用效果一直不好,主要存在以下問題。
(1)原扁袋內(nèi)隔離彈簧間距較大,抽風(fēng)時濾袋相互靠攏,使通道阻塞,濾袋表面堆積過多粉塵,形成很大阻力,風(fēng)機(jī)壓頭不能克服阻損,造成吸塵點(diǎn)除塵效果不好。
(2)原旁插扁袋除塵器采用大氣反吹清灰方式,由于氣量小,逐室清灰,每室空間大,氣壓衰減快,且燒結(jié)粉塵cao含量較高,吸水性大,粘附性強(qiáng),易受潮粘袋,若清灰力度不夠,濾袋上附著的粉塵便清不下來,直接導(dǎo)致除塵器內(nèi)阻加大,從而降低各吸塵點(diǎn)負(fù)壓,致使崗位粉塵大量外逸。
(3)隨著濾袋上粉塵堆積,重量也在增加,不僅固定扁袋的框架變形,給檢修換袋造成困難,而且易使濾袋袋口松動和濾袋破損,造成煙囪冒灰和風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子磨損。
(4)原濾料選用普通工業(yè)織布,機(jī)械強(qiáng)度較差,袋易破損,織物密實(shí)性不足,微細(xì)粉塵容易透過。
3.2確定治理方案
清灰力度小,內(nèi)阻大是導(dǎo)致扁袋除塵設(shè)備不能滿足使用要求的主要原因,由于各轉(zhuǎn)運(yùn)站之間距離太遠(yuǎn),只能選用獨(dú)立的除塵系統(tǒng)。為此,根據(jù)燒結(jié)粉塵的特性及現(xiàn)場實(shí)際情況,選用了長袋低壓脈沖這種新型袋式除塵器,分別對402號和407號轉(zhuǎn)運(yùn)站的塵源進(jìn)行治理。