一、生化事故處理
(1)污泥不增長或減少的現(xiàn)象
污泥量長期不增加或增加后又很快減少了,主要原因:污泥所需養(yǎng)料薄不足或嚴重不平衡;污泥絮凝性差隨出水流失;過度曝氣污泥自身氧化。
解決辦法有:提高沉淀效果,防止污泥流失,如污泥直接在曝氣池中靜止沉淀,或投加少量絮凝劑;投入足夠的營養(yǎng)量,或提高進水量,或外加營養(yǎng)(補充c、n或p),或高濃度易代謝廢水;合理控制曝氣量,應(yīng)根據(jù)污泥量,曝氣池溶解氧濃度來調(diào)整。
(2)溶解氧過高或過低
曝氣池do過高,可能是因為污泥中毒,或培馴初期污泥濃度和污泥負荷過低;曝氣池do過低,可能是因為排泥量少曝氣池污泥濃度過高,或污泥負荷過高需氧量大。遇到以上情況,應(yīng)根據(jù)實際予以調(diào)整,如調(diào)整進水水質(zhì)、排泥量、曝氣量等。
(3)污泥解體
水質(zhì)混濁、絮體解散,處理效果降低既是污泥解體現(xiàn)象,運行中出現(xiàn)這種情況的原因有:污泥中毒,微生物代謝功能受到損害或消失,污泥失去凈化活性和絮凝活性。多數(shù)情況下為污水事故性排放所造成,應(yīng)在生產(chǎn)中予以克服,或局部進行預(yù)處理;正常運行時,處理水量或污水濃度長期偏低,而曝氣量仍為正常值,出現(xiàn)過度曝氣,引起污泥多度自身氧化,菌膠團絮凝性能下降,污泥解體,進一步污泥可能會部分或*失去活性。此時,應(yīng)調(diào)整曝氣量,或只運行部分曝氣池。
(4)污泥三指標(biāo)
污泥濃度(mlss)3000~5000mg/l,高排泥,低不排。
污泥30分沉降比(sv)應(yīng)在30~40%,高排泥,低不排。
污泥指數(shù)(svi)50~150,高易出現(xiàn)污泥膨脹,按解體處理。
(5)為保持細菌活性,應(yīng)保持c、n、p比值為100:5:1。
化肥廠一般缺少c及p,缺c用甲醇或殘液補c;缺p用na3po4或磷酸補充。生化排水碳補充以排水中硝態(tài)氮為準(zhǔn),硝態(tài)氮應(yīng)在10~20mg/l,低反硝化好,高差,適應(yīng)補c并延長反硝化時間。
二、 工藝運行中異常情況及處理
癥 狀
原 因
解 決 辦 法
池內(nèi)溶解氧高
1、進氣量大于生化需氧量,通常是在sbr池曝氣階段的中后期或者是細菌活性不足
適當(dāng)減少進氣量
2、硝化期間,堿度不足盡快加堿
3、硝化期間,氨氮不足增加循環(huán)流量或進水氨氮濃度,在sbr池應(yīng)提前結(jié)束曝氣階段,在o池應(yīng)適當(dāng)減少進氣量
4、氨氮濃度高達100以上,導(dǎo)致硝化菌中毒停止進水,加清水或生活水置換
5、反硝化率長時間過低,亞硝酸鹽或硝酸鹽積累過高導(dǎo)致硝化菌中毒停止進水,加清水或生活水置換,重點培養(yǎng)反硝化菌在sbr池靜沉階段,水中有碎小污泥不易下沉曝氣過度運行過程中,應(yīng)適當(dāng)減少進氣量,嚴格控制溶解氧污泥發(fā)黑,有臭味進水cod濃度高,曝氣量不足,溶解氧低,通常在夏季溫度高時或停電時,有機厭氧生成硫化氫使污泥發(fā)臭,硫化氫與鐵反應(yīng)生成硫化亞鐵使污泥發(fā)黑減少進水cod濃度,加大進氣量,停電前盡量將池內(nèi)cod消耗完硝化速率低溶解氧低加大進氣量
堿度低盡快加堿
硝化菌活性不足重點培養(yǎng)硝化菌在sbr池推流階段有污泥漂浮反硝化時,產(chǎn)生氮氣,帶起污泥正常現(xiàn)象,無需處理在sbr池推流后亞硝酸鹽或硝酸鹽偏高1、甲醇量不足計算準(zhǔn)確的應(yīng)加甲醇量,按量加夠
2、推流時間短增加推流時間
3、反硝化菌少重點培養(yǎng)反硝化菌在sbr池靜沉階段有污泥漂浮1、曝氣結(jié)束后,仍殘留濃度足夠高的cod,導(dǎo)致反硝化停止靜沉,繼續(xù)曝氣直至將cod除盡
2、曝氣過度減少進氣量,嚴格控制溶解氧
3、長時間缺少有機物注意補充有機物或甲醇
4、缺磷按n:p=5:1的比例補足磷池內(nèi)曝氣時白色泡沫多進水洗滌劑類物質(zhì)多(在化肥廠一般很少出現(xiàn))加消泡劑池內(nèi)曝氣時茶色或灰色泡沫多污泥齡長,污泥老化,污泥解絮附著在泡沫上增加排泥頻率和排泥量排水亞硝酸鹽和cod高1、亞硝化均占優(yōu)勢,亞硝酸鹽為cod一部分重點培養(yǎng)硝化菌
2、曝氣過度,長時間缺少有機物導(dǎo)致菌群活性差增加甲醇量,控制好溶解氧指標(biāo)